CR6Community/Marlin项目:CR-6 SE打印机自动调平故障分析与解决方案
问题现象分析
CR-6 SE 3D打印机在升级至最新社区固件(6.1版本)和触摸屏固件(1.1重构版)后,出现了自动调平功能异常的问题。具体表现为:
- 打印机能够正常完成归位操作
- 调平过程在第一个或第二个探测点失败
- 打印头似乎过度下压,导致机械结构发出异常声响
- 调整Z轴偏移量(±1mm范围内)无法解决问题
故障排查过程
用户已尝试以下排查步骤:
- 调整Z轴偏移量(正负方向)
- 恢复出厂设置
- 检查压电传感器功能
- 验证Z轴限位开关工作状态
根本原因诊断
根据技术分析,该问题最可能的原因是:
光学传感器机械干涉问题:当用户更换为PEI打印平台后,由于PEI平台比原装玻璃平台略薄,导致Z轴限位开关的触发挡片在喷嘴充分接触平台前就触发了光学传感器。这使得打印机错误判断Z轴位置,在后续调平过程中过度下压。
解决方案
方案一:调整光学传感器位置(推荐)
- 使用电钻将传感器安装孔的螺丝孔扩成椭圆形
- 将光学传感器整体下移约1mm
- 重新固定传感器
方案二:修改触发挡片(需3D打印)
- 设计或下载专用的延长挡片适配器
- 使用另一台正常工作的3D打印机打印该部件
- 替换原有挡片
预防措施
- 更换打印平台类型时,应预先考虑平台厚度差异
- 进行重大硬件改动后,建议先手动测试Z轴运动范围
- 定期检查机械限位部件的磨损情况
技术要点说明
CR-6 SE打印机采用独特的混合调平系统:
- Z轴归位使用光学传感器
- 自动调平使用压电传感器检测喷嘴接触压力
- 两个系统需要协同工作,任何一方的过早触发都会导致调平失败
总结
该问题属于典型的机械干涉导致的软件功能异常,通过适当的硬件调整即可解决。建议用户优先考虑调整光学传感器位置的方法,这种方法不需要额外零件,调整精度也更容易控制。完成调整后,应重新进行完整的校准流程,包括Z轴偏移设置和自动调平。
创作声明:本文部分内容由AI辅助生成(AIGC),仅供参考