CR6Community/Marlin项目:CR-6 SE打印机自动调平故障分析与解决方案

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Marlin This Marlin fork has the goal of cleaning-up the source code changes for the CR-6 so it can be merged upstream. We also want to extend the functionality to make it fully functional Marlin 项目地址: https://gitcode.com/gh_mirrors/marlin33/Marlin

问题现象分析

CR-6 SE 3D打印机在升级至最新社区固件(6.1版本)和触摸屏固件(1.1重构版)后,出现了自动调平功能异常的问题。具体表现为:

  1. 打印机能够正常完成归位操作
  2. 调平过程在第一个或第二个探测点失败
  3. 打印头似乎过度下压,导致机械结构发出异常声响
  4. 调整Z轴偏移量(±1mm范围内)无法解决问题

故障排查过程

用户已尝试以下排查步骤:

  • 调整Z轴偏移量(正负方向)
  • 恢复出厂设置
  • 检查压电传感器功能
  • 验证Z轴限位开关工作状态

根本原因诊断

根据技术分析,该问题最可能的原因是:

光学传感器机械干涉问题:当用户更换为PEI打印平台后,由于PEI平台比原装玻璃平台略薄,导致Z轴限位开关的触发挡片在喷嘴充分接触平台前就触发了光学传感器。这使得打印机错误判断Z轴位置,在后续调平过程中过度下压。

解决方案

方案一:调整光学传感器位置(推荐)

  1. 使用电钻将传感器安装孔的螺丝孔扩成椭圆形
  2. 将光学传感器整体下移约1mm
  3. 重新固定传感器

方案二:修改触发挡片(需3D打印)

  1. 设计或下载专用的延长挡片适配器
  2. 使用另一台正常工作的3D打印机打印该部件
  3. 替换原有挡片

预防措施

  1. 更换打印平台类型时,应预先考虑平台厚度差异
  2. 进行重大硬件改动后,建议先手动测试Z轴运动范围
  3. 定期检查机械限位部件的磨损情况

技术要点说明

CR-6 SE打印机采用独特的混合调平系统:

  • Z轴归位使用光学传感器
  • 自动调平使用压电传感器检测喷嘴接触压力
  • 两个系统需要协同工作,任何一方的过早触发都会导致调平失败

总结

该问题属于典型的机械干涉导致的软件功能异常,通过适当的硬件调整即可解决。建议用户优先考虑调整光学传感器位置的方法,这种方法不需要额外零件,调整精度也更容易控制。完成调整后,应重新进行完整的校准流程,包括Z轴偏移设置和自动调平。

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创作声明:本文部分内容由AI辅助生成(AIGC),仅供参考

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