振动数据 自相关计算时时延_【免拆诊断】2009 款斯柯达明锐车发动机怠速异常振动...

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故障现象

一辆2009款斯柯达明锐车,搭载CDF发动机,累计行驶里程约为15.5万km。车主反映,该车发动机怠速异常振动,故障已持续半年,在多家维修厂检修过,均未能解决故障。

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故障诊断

接车后试车,起动发动机,将半瓶玻璃水放置在发动机上(图1),可见发动机怠速振动明显,将发动机转速提高至900 r/min时振动加剧;进行路试,发动机加速正常。

用故障检测仪检测,发动机控制单元中无故障代码存储;读取发动机数据流(图2),4个气缸的失火数均为0次,且其他数据流也都在正常范围。利用pico示波器配合NVH套装(图3)中的三轴(x 轴、y 轴和z 轴)加速度传感器可以测量振动情况,于是决定测量发动机上的振动,根据振动量和振动频率反推故障点。

pico示波器配套的诊断软件(pico diagnostics)能计算出振动频率及幅值(振动加速度),pico diagnostics还能通过ELM327从车辆的OBD诊断接口读取发动机转速和车速,自动计算振动与发动机转速、轮胎转速及传动轴转速之间的关系,这样能帮助维修人员查找振动源。

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图1 将半瓶玻璃水放置在发动机上

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图2 故障车怠速时的发动机数据流(截屏)

振动的强度用加速度表示,加速度越大,振动强度就越大,一般振动加速度超过20 mg(“1 mg”=9.81×10-3 m/s²),人体就能感受到明显的振动。振动频率描述的是1 s内的振动次数,单位为Hz,例如1 s内振动1次,振动频率就是1 Hz。发动机半阶振动(E0.5)是曲轴每转1圈振动发生0.5次,发动机1阶振动(E1)是指曲轴每转1圈振动发生1次,发动机2阶振动(E2)就是曲轴每转1圈振动发生2次,以此类推。若发动机转速为900 r/min,则对应曲轴1 s内转15圈,对应的发动机1阶振动(E1)为15 Hz。

将三轴加速度传感器(头部具有磁性)吸附在发动机上,测得发动机转速为900 r/min时的振动情况如图4所示。发动机产生的振动主要来源于2个方面:一个是燃烧压力产生的振动力造成曲轴转矩波动,它又作为一种反作用力作用在气缸体上;另一个是活塞往复运动和曲轴旋转运动产生的惯性力。直列4缸发动机自身能够很好地平衡1阶振动,但存在较大的2阶振动,因此故障车上135 mg的2阶振动是正常的,不正常的是半阶振动及以半阶振动频率的倍数递增的谐振。

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图3 pico示波器及NVH套装

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图4 故障车发动机转速为900 r/min时的振动情况(截屏)

假设发动机存在单缸失火故障,曲轴每转动2圈产生1次干扰,正好符合半阶振动。由于发动机控制单元并没有监测到失火,于是笔者决定测量排气脉动,以判断发动机的工作状态。将WPS500X压力传感器插入排气管(图5),测得故障车发动机怠速时的排气脉动如图6所示,可见其中1个气缸排气不良,即某个气缸工作不良。2次点火触发信号之间为720°曲轴转角,点火发生在气缸压缩上止点附近,1缸的排气行程位于180°~360°曲轴转角,根据1-3-4-2的点火顺序,可推算出各个气缸排气冲程发生的时刻。分析排气脉动,推断气缸4工作不良。

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图5 将WPS500X压力传感器插入排气管

鉴于该车已维修多次,且相关的外围部件(火花塞、点火线圈等)均更换过,怀疑故障是由发动机内部机械故障引起的。用WPS500X压力传感器测量起动发动机时气缸4的气缸压力波形(图7)可知,压缩行程的最高气缸压力约为8.6 bar(1 bar=1 000 mbar=100 kPa),偏低(正常情况下应能达到12 bar);压缩行程的上升曲线和做功行程的下降曲线不对称,下降“斜坡”越陡,说明做功冲程气缸压力下降得越快;做功行程最大负压约为-550 mbar,偏低(正常应为-350 mbar左右)。当燃烧室密封不严时,活塞上行压缩时漏气,致使最高压缩压力偏低;活塞下行做功时,由于气缸内的气体减少,压力下降得更快,并且在做功行程末段形成较大的负压。诊断至此,推断气缸4燃烧室密封不严。

究竟是气缸4燃烧室哪里密封不严呢?决定使用气缸漏气量测量仪进一步检测故障。根据发动机的工作原理,当气缸位于压缩上止点时,进气门和排气门都是关闭的,燃烧室是封闭状态,此时用气缸漏气量测量仪从火花塞安装孔向燃烧室内打气,根据测量仪上2个压力表的差值可计算出泄漏量,并且循着漏气的声音可以定位故障点。

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图6 故障车发动机怠速时的排气脉动(截屏)

使用气缸漏气量测量仪测得气缸4的漏气量为73%(图8),并且从气缸3的火花塞孔向外漏气。当气缸4处于压缩上止点位置时,气缸3处于做功下止点位置,此时气缸3的排气门是打开的(气门提前开启,延后关闭)。由此推断气缸4的排气门关闭不严,高压气体按照“气缸4燃烧室→气缸4排气门→排气支管→气缸3排气门→气缸3燃烧室→气缸3火花塞孔”的路径漏气。

拆解发动机,发现气缸4的一个排气门关闭不严。进一步检查发现,由于气门和气门导管的旷摆间隙过大,发动机工作时气门头部和气门座磨损不均匀,从而造成排气门密封不严。

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图7 起动发动机时气缸4的气缸压力波形(截屏)

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图8 使用气缸漏气量测量仪测试气缸4

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故障排除

研磨气缸4的气门座,并更换气门导管、气门座圈及气门后试车,发动机怠速运转平稳,故障排除。

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