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因此只有通过:1)定期清理出料篦板篦缝。2)清理研磨仓,剔除细小、破碎的研磨体。3)优化出料篦板的设计。通过人工切割的方法增大篦缝宽度减轻出料篦板堵塞的程度。但这些措施只能缓解出料篦板的堵塞现象,或延长出料篦板的清理周期,不能从根本上解决问题。
2 技改措施实施 鉴于以上情况,公司决定对现有篦板进行改造。 但目前市场上防堵篦板因其结构复杂、加工时间长、价格不菲,而较少在水泥企业推广。 针对此种情况我公司技术人员依据多年的工作经验,研制出了简易球磨机防堵出料篦板。 改造步骤: 1)将原篦板篦缝部分割除,只保留篦板框架和螺栓孔上下、左右部分筋板,起固定支撑筛板的作用。具体形式见图2。![3c2e7f56-001b-eb11-8da9-e4434bdf6706.jpeg](http://p01.5ceimg.com/content/3c2e7f56-001b-eb11-8da9-e4434bdf6706.jpeg)
2)按照原篦板外形规格尺寸,选用厚4mm的不锈钢板机械加工而成,其出料篦缝尺寸为25mm×4mm带圆角的矩形孔径,呈径向均布排列。改造后的出磨篦板通料率由原来的10.21%提高为15.41%。
同时出磨筛板厚度仅为4mm,由于其厚度小,球磨机内的细小颗粒物料不易卡在篦缝内,从而彻底解决篦缝堵塞问题。由于其材质为不锈钢,具有耐冲刷、篦缝不易变形的特点,从而防止窜球。篦板篦缝为机械加工,孔径尺寸均匀光滑,空隙率比原来有大幅度的提高,不仅可提高篦板的通风能力,而且使得经过出料篦板的气流风速均匀(料、风均匀分离),始终使磨内保持良好的通风、过料能力,通过磨尾收尘风机将磨内热量与水分及时排出,促进了磨机系统良性循环。还可以大幅度提高球磨机的工作效率和出磨水泥的质量。该篦板具有篦孔多、过料面积大、篦板薄、篦孔光滑的设计特点。出磨筛板结构示意见图3。
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2015年7月份利用销售淡季安排公司机修人员对原有篦板进行了割除,并利用水泥库满停机机会,于7~9日对水泥磨出磨篦板进行更换。改造后出磨筛板使用情况见图4。
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由表1可以看出,技改后水泥磨台时产量提高21t/h,水泥粉磨电耗降低2.4kWh/t,在阀门开度和出磨负压变化不大的情况下,出磨提升机电流、磨内通风机电流和选粉机电流都有所降低,说明磨内通风提高,磨机状况有所改善。改造前后出磨水泥质量对比见表2。
表2 改造前后出磨水泥质量对比![472e7f56-001b-eb11-8da9-e4434bdf6706.png](http://p01.5ceimg.com/content/472e7f56-001b-eb11-8da9-e4434bdf6706.png)
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