作者:戴其兵
摘 要:详细描述了某燃气轮机电厂在运行中出现的异常振动现象,根据振动特征判断为油膜涡动。介绍了解决该类振动故障常用的措施,通过改变润滑油温的方法减小轴承振动,效果明显,但轴承振动有反复增大的现象,最终通过减小轴承顶隙的方法解决了该问题。本案例表明,减小轴承的顶隙,可以提高轴承的稳定性,能从根本上解决油膜涡动的问题。
关键词:燃气轮机;油膜涡动;振动
某燃气轮机电厂3号机为单轴联合循环机组,轴系共有8个支撑轴承。1号、2号轴承支撑燃气轮机-压气机转子,3号、4号轴承支撑发电机转子,5号、6号轴承支撑SSS(Synchro-Self-Shifting)离合器,6号~8号轴承支撑汽轮机高压、中低压转子。8个轴承中5、6号轴承为可倾瓦轴承,7号轴承为径向推力联合轴承,1号~4号及8号轴承为椭圆瓦轴承。
在燃气轮机启机、燃气轮机单循环运行、汽轮机启机的过程中,各轴承振动情况良好,当联合循环升负荷至300MW以上时,5号轴振间歇性地出现25Hz的半倍频分量,随着负荷的逐渐增加,通过满负荷后的持续观察,发现5号轴承振动出现半倍频分量的时间间隔越来越短,振动持续的时间越来越长,最终半倍频分量一直存在,5Y方向的通频振动最大可达700μm,其中半频分量600μm左右。
本文将对该振动现象进行故障分析,并对其产生的原因及治理方法进行阐述,以期为同类型故障特征的振动处理提供参考。
1 振动监测系统
本机组配备了Bently 3500振动监测保护系统,在1号~8号轴承的左右侧45°方向各布置了用来测量转子轴颈相对振动的涡流传感器。现场振动测试时,利用1台Bently 408振动信号采集分析仪,从TSI缓冲输出中接入键相信号和各轴承的轴振信号,测试系统如图1所示。
图1 测试系统图
2 振动现象描述
1)SSS离合器啮合工况:
3号机于2013年12月13日7:00开机,在燃气轮机升速至3000r/min、燃气轮机单循环运行期间,各轴承振动良好,SSS离合器啮合后汽轮机升速至3000r/min,5X方向轴承振动明显增大,半倍频分量占很大比例(如图2~4所示),具体数据如表1所示。
表1 5号轴承在SSS离合器啮合前后振动数据对比
通频/μm | 1X/μm | 0.5X/μm | ||
SSS离合器啮合前 | 5X | 88.1 | 73.9 | 10.38 |
5Y | 116 | 107 | 0.144 | |
SSS离合器啮合后 | 5X | 152 | 34 | 120 |
5Y | 148 | 111 | 44 |
图2 SSS离合器啮合后5号轴承振动趋势
图3 5X向频谱图
图4 5Y向频谱图
从上面趋势图中可以看出,SSS离合器在10:44啮合以后, 5号轴承振动立即出现少量半频量(X方向40μm、Y方向120μm)。在此过程中,工频量仅在1X方向减小,1Y未变化。
2)负荷工况:
燃气轮机联合循环机组负荷升至满负荷后,振动一直保持稳定,在12月16日02:14,振动发生变化,5Y方向振动上升,5X方向振动减小,振动趋势如图5所示,数据如表2所示。
图5 5号轴承振动变化趋势
表2 5号轴承振动增大后数据
探头号 | 通频/μm | 1X/μm | 0.5X/μm |
5X | 83 | 30 | 74 |
5Y | 307 | 97 | 216 |
由表2可以看出,其变化量依然是由半频量的变化引起的,工频量不变。
3 振动分析及可选对策
从图2中振动变化趋势和图3、图4的频谱来看,该振动为由半频分量引起的突变,而且是在机组负荷未变的情况下发生的,振动具有突发性。突发后的振动幅值较大,分析为自激振动。该振动问题发生在SSS离合器啮合以后,5号轴承的载荷由于SSS离合器的啮合而下降,油膜在轴承内产生了涡动而失稳,引起了轴承的低频振动。
油膜涡动[1-2]的基本原理为在转子以角速度ω转动时,在油膜力的作用下,轴颈中心发生偏移,导致轴颈下部两侧油膜厚度不一,致使两侧的油膜力的合力方向与载荷力方向不一致。此合力为失稳力,当失稳力达到一定程度,不再能够被油膜的阻尼吸收时,就产生了油膜涡动。
在处理油膜涡动问题时,通常采用以下手段[3]:
1)调整轴承中心:调整轴承中心可以改变各轴承的负荷分配,增加轴承的承载可以抑制油膜涡动。
2)提高润滑油温:提高润滑油温可以使润滑油的黏度降低,从而增加轴颈相对于轴承中心的偏心率,有利于轴颈稳定,但是油黏度的降低,也会减小油膜阻尼,对于抑制油膜振荡不利。
3)消除轴瓦的缺陷:轴承油膜厚度只有0.1mm左右,它对轴瓦和轴颈的光洁度要求非常高,如果轴瓦损坏,将大大降低油膜阻尼,无法遏制失稳。
4)减小轴承顶隙:减小轴承顶隙可以增加轴颈在轴承中的偏心率,提高稳定性,可以采用修刮轴瓦中分面的方法来实现。
5)其他手段:在振动大时开启顶轴油泵,这会对油膜产生一个扰动,从而使其退出振动环境。
4振动处理
4.1提高润滑油温
对于运行中的汽轮发电机组,能够在线遏制振动爬升的最好措施就是采取临时措施改变油温,减小半频分量。
由轴承润滑理论可知,适当地升高油温,可以改善油膜环境,有效遏制半频分量,但是在现场实施的过程中,发现在油温升高的时候,振动立即随油温的升高而上升,此后,现场通过降低油温的方法,有效地将半频分量消除。但是,在消除一段时间以后,半频分量重新出现,且随着之前的趋势不停地上升,此过程的振动趋势如图6所示。
图6 变油温操作对振动的影响
图中圈出区域为变油温操作对振动的影响情况,从图上来看,5Y振动幅值一开始对油温变化响应明显,在油温上升时振动立即上升,油温降低时振动幅值也立即下降。但是都会出现相应的反弹,且反弹的时间间隔也越来越短,每次反弹的幅值也越来越大,在油温降到一定程度后,也无法通过继续降低油温来控制振动。此时,振动不断增大,最终到达数值如表3所示。
表3 5号轴承最大振动幅值
探头号 | 通频/μm | 1X/μm | 0.5X/μm |
5X | 202 | 40 | 136 |
5Y | 686 | 87 | 639 |
4.2减小轴承顶隙
5号轴承为可倾瓦,轴颈直径355mm,其标准间隙是直径的1.3‰,即0.46mm,现场对5号轴承的顶隙反复测量,测量结果容易受瓦枕底部球面坐落位置、浮动油环卡涩等因素影响,最终得出结果为左侧0.72mm,右侧0.78mm。
现场通过将上瓦及上瓦枕的中分面加工掉0.25mm来减小轴承的顶隙,轴承回装以后,复测顶隙,左侧0.47mm,右侧0.49mm。
在调整了5号轴承顶隙后,其振动达到优秀水平。
5 结论
SSS离合器是一种能够自动连接或断开的传动装置,在啮合时,容易引起相关轴承承载的变化。本文通过对某燃气轮机SSS离合器啮合后振动的变化特征进行详细分析,准确判断出其发生故障的原因,并通过改变润滑油温度、减小轴承顶隙的方式进行处理,取得了很好的效果。
对于机组运行中突发的振动增大问题,首先需要分析问题发生的原因,然后在机组不停运的情况下采取临时措施来改善振动,待有检修机会时再通过相关手段从根本解决问题。本文对油膜涡动的振动现象进行故障分析,并对其产生的原因及治理方法进行了阐述,以期为同类型故障特征的振动处理提供参考。
参考文献:
[1]张直明. 滑动轴承润滑理论[M].北京:高等教育出版社,1986.
[2]杨建刚. 旋转机械振动分析与工程应用[M].北京:中国电力出版社,2007.
[3]沈庆根,郑水英. 设备故障诊断[M].北京:化学工业出版社,2006.
(本文原载《热力透平》2016年第2期。)
上汽技术之窗投稿校对:杨柯楠,审核:闫辰。