使用全H桥调节大功率电机的一些总结

本次使用的电机驱动是大功率全桥驱动BTS7960,最大调节频率为25KHZ,使用的电机为新永泰GA32Y-31Z直流编码器电机,电压12-24V,功率24W,最大扭矩100KG/CM。

在本次调节PWM测试中发现在启动过程中的电机噪音较大,类似于电感声音,故排查,最终的结果为PWM所在的定时器预分频过高,导致电机PWM带宽过大,电机类似于一卡一卡,导致的噪声

原本的预分频为720-1,自动重装载值为1000-1,故电机调节频率为

PWM=\frac{72000000}{(719+1)*(999+1)))}=100Hz

PWM调节频率过低导致的噪声。

现修改预分频值为4

PWM=\frac{72000000}{(3+1)*(999+1)))}=18000Hz

 PWM频率变为18KHz !

通过修改预分频值使得PWM频率变高,电机控制控制过程中更为丝滑,基本无噪音,以下是一些总结:

过低的PWM频率可能会导致以下问题:


1. 运动不平滑:PWM频率过低会导致电机的转速调节不够平滑,可能会出现明显的震动或振动,特别是在低速运行时。
2. 噪音增加:低PWM频率下,电机可能会产生更多的噪音,这是因为电机在不同的电压水平间切换的频率降低,引起机械振动和声音。
3. 控制精度下降:降低PWM频率会减少控制系统对电机速度和位置的调节能力,因为控制信号的更新速率降低,可能会导致控制精度下降。
4. 效率降低:低频率PWM信号会导致电机在不同转速间的切换不够平滑,可能会增加电机的能量损耗,从而影响系统的效率。
5. 电机发热:在低频率下,电机可能会长时间处于高电压或低电压状态,导致电机内部产生过多的热量,增加电机的温升,降低系统的稳定性和寿命。
综上所述,虽然降低PWM频率有时可以降低系统成本和复杂性,但是也会带来一系列不利影响,特别是在需要精准控制和平滑运动的应用中。因此,在选择PWM频率时,需要综合考虑系统要求、电机特性以及控制性能等因素。

将PWM频率调至过高可能会导致一些问题,特别是在电机驱动器和电机本身不适应高频率的情况下。以下是可能出现的一些后果:


1. 电磁干扰:高频率的PWM信号可能会产生电磁干扰,影响周围电子设备的正常工作,甚至干扰通信信号。
2. 功耗增加:高频率的PWM信号会导致驱动器和电机芯片频繁地切换,增加能量损耗,从而导致整个系统的功耗增加。
3. 发热问题:频繁的开关操作会导致驱动器和电机芯片发热,特别是在高频率下,可能会导致过热问题,影响系统的稳定性和寿命。
4. 电机响应不佳:一些电机和驱动器可能无法适应过高的PWM频率,导致电机响应不佳,甚至出现不稳定的运动或噪音。
5. 控制精度降低:在一些情况下,过高的PWM频率可能会导致控制精度降低,因为系统没有足够的时间来响应和调整输出。
综上所述,虽然增加PWM频率可以提高系统的响应速度和控制精度,但是频率过高可能会带来一系列问题,因此需要根据具体的应用和硬件条件来选择适当的PWM频率。

之前没有注意到过高或者过低的PWM频率对于电机的影响,本次加深了印象。

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