如何消除步进电机的噪音和振动?

步进电机的噪音来自哪里?

由于步进电机由于结构简单、控制方便、安全性高、成本低、停止时候力矩大、在低速情况下不需要减速机就可以输出很大的力矩、相比直流无刷和伺服电机,步进电机不需要复杂的控制算法也不需要编码器反馈情况下可以实现位置控制。被用在很多要求精确定位的场合,基本上在很多需要移动控制的场合都会用到步进电机如自动化控制、数字化生产如3D、医疗和光学等众多领域。

步进电机有一个缺点就是噪音比较大,特别是在低速的时候。震动主要来自两个方面一是步进电机的步距分辨率(步距阶跃)另一方面是来自斩波和脉宽调制(PWM)的不良模式反应。

步距角分辨率和细分

典型的步进电机有50个极(Poles),就是200个整步(Full Steps) ,也就是整步情况下每步1.8°角度,电机旋转一周需要360°。但是也有些步进电机的步距角更小比如整步需要800步的。起初,这些步进电机被用作整步或者半步模式下,矢量电流提供给电机线圈A(蓝色)和线圈B(红色)矩形曲线图。描述了整个一个周期360°的曲线。在图3和图4中很明显看到电机线圈在90°换相点处线圈电流要么是最大电流(full power)要么是没有电流。

一个周期内(360°)每组线圈由4个整步或者8个半步构成。也就是50个极的步进电机需要50个电气步距来完成一周的机械旋转(360°)。

低的步距分辨率模式比如半步或者整步是步进电机噪音的主要来源。会引起极大的震动在这个机械系统中,尤其是在低速运行时和接近机械共振频率的时候。在高速的时候,恰好由于惯量的存在这个效应会被降低,电机的转子可以为认为成谐波振荡器或者弹簧钟摆,如图5。

在新的矢量电流从驱动器端输出之后,电机转子会根据新的位置指令移动下一个整步或者半步的位置和脉搏反应相似在新的位置点周围,转子会产生超调和振荡,如此一来会导致机械振动和噪音。为了减少这些震动,等步细分的原来被提了出来,将一个整步分割成更小的部分或者微步细分,典型的细分数是2(half-stepping)、4(quarter-stepping)、8、32甚至更大的细分。

电机定子线圈的电流并不是最大电流(Fullcurrent)或者就是没有电流,而是一个中间的电流值,相比于4个整步电流(4full steps)更接近于一个正弦波形状。永磁体的转子位置处在2个整步位置之间(合成磁场位置)。最大的细分数是由驱动器的A/D和D/A能力决定。TRINAMIC所提供的驱动和控制器可以达到256细分(8bit)采用集成的正弦波配置表格,步进电机可以实现非常小的角度控制,图6描述了在达到新位置时候的波动。

斩波和PWM模式

噪音和振动的另外一个来源是传统的斩波方式和脉宽调制(PWM)模式,由于比较粗的步距分辨率是产生振动和噪音的主要因素,我们通常忽视了斩波和PWM带来的问题。

传统的恒定PWM斩波模式是电流控制的PWM斩波模式,该模式在快速衰减和慢速衰减之间有个固定关系,在其最大数值的时候,电流才会达到规定的目标电流,最终导致平均电流是小于预期目标电流的,如图7所示。

在一个完整的电周期内,电流方向改变时在正弦波过零处有个平稳过渡期,这个会影响在很短的过渡期内线圈里面的电流为零,也就是电机此时根本就没有力矩,这就导致了电机摆动和振动,尤其是在低速情况下。

相比恒定的斩波模式,TRINAMIC的SpreadCycle PWM斩波模式在慢速和快速衰减器之间自动配置一个磁滞衰减功能。平均电流反应了配置的正常电流,在正弦的过零点不会出现过渡期,这就减少电流和力矩的波动,是电流波形更加接近正弦波,相比传统恒定斩波模式,SpreadCycle PWM斩波模式控制下的电机运行得要平稳、平滑很多。

这一点在电机从静止或低速到中速过程中非常重要。

如何使步进电机实现完全的静音?

尽管高细分能解决大部分情况下的低频震动;先进的电流控制PWM斩波模式比如TRINAMIC的SpreadCycle算法,这些在硬件上的作用很大程度上减少震动和颤动,这也满足了大部分的应用,也适合高速运动。但是基于电流控制的斩波模式,还是会存在可听得见的噪音和振动,主要是由于电机线圈的不同步,检测电阻上几毫伏的调节噪音和PWM时基误差,这些噪音和振动在一些高端应用场合也是不被允许的,缓慢运行或中速运动的应用,以及任何不允许有噪音和场合。

TRINAMIC的StealthChop算法也是通过硬件来实现的,从根本上使步进电机静音,但是Stealthchop功能如何影响了步进电机?为什么电机不会出现噪音和震动?Stealthchop采用一种与基于电流斩波模式如SpeadCycle完全不同的方法。而是采用基于电压斩波模式一种新技术,该技术保证了电机的静音平稳平滑运动。

TMC5130-一款小体积,精巧的步进电机驱动控制芯片,带有StealthChop模式。TRINAMIC改进了电压调节模式联合了电流控制。为了最大限度降低电流波动,TMC5130采用基于电流反馈来控制电压调制,这允许系统自适应电机的参数和运行电压。来自直接电流控制回路算法引起的微小震荡被消除。

图10和图11显示 电压控制模式的Stealthchop和电流控制模式的SpreadCycle。

StealthChop模式下过零点的效果是非常完美的:当电流的信号从正变为负或者负变为正,不会有过渡区域而是持续性的穿过零点。因为电流的调制是根据PWM占空比来控制的。在50%的PWM占空比,电流是0,StealthChop调整PWM的占空比来调节电机电流,PWM频率是个常数,与此相反 电流控制的斩波器通过调控频率实现调节电机电流,在这里 电流的波动是比较大的,此外电流的波动会在电机的永磁体转子里产生涡流,这会导致电机的功耗损失。

这些频率变化着的PWM发出的声音是在可听范围之内的,会发出嘶嘶的声音,而且电子定子会由于磁致伸缩产生更大的噪音,进而会传递引起机械系统的震动。而StealthChop的固定斩波频率就不会有这些问题。没有斩波频率的变化 除了电机运行时候微步相序分配器的变化。

除了电机轴承钢球磨擦的声音,这是无法避免的之外,StealthChop可以驱动电机工作在极度的静音下,可以实现控制电机声音在10dB分贝以下,噪音大大低于传统的电流控制方式。我们从物理中得知 3dB分贝的减少量会将噪音程度降低一半。

对步进电机来说改变了什么?

如今步进电机还是一种十分经济的电机,已经被应用了很多年,依旧采用和原来一样的材料,一样的生产工序和装配工艺。

但是相比过去,如今步进电机被更简单的控制单元驱动,更先进的算法和更高度集成的微电子是原来的电机发挥出更大的潜能。在接近电机的驱动电路中更多的信息被获取和处理并实时在驱动电流里被处理以优化电机控制,StealthChop便是一个完美的例子它的算法和PWM斩波紧密联系,此外这些信息还可以反馈到更高的应用控制层,而传统的步进驱动方案都是单向的(脉冲/方向),所有TRINAMIC的智能步进电机驱动方案都是双向通讯,这些接口还可以监测不同状态、诊断信息。这可以增加系统的可靠性,提供系统的性能。

StealthChop静音驱动技术非常适合3D打印、桌面型CNC、高端的CCTV、体外诊断设备、医疗检测设备等对噪音要求敏感的场合。

TRINAMIC提供带有StealthChop功能的模块,包括单轴、三轴和六轴驱控模块。传统的控制模式下步进电机在低速情况下会出现比较大的噪音和震动,而在StealthChop模式下即使速度很低也听不到明显的声音。

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### 回答1: 步进电机噪声过大的因素可能有以下几个: 1. 电机的结构设计不合理,例如转子和定子之间的间隙过大或过小、转子和定子表面粗糙度不符合要求等等,都会导致电机噪声过大。 2. 电机的电源电压不稳定或者电源电压波动较大,会影响电机的工作效果,从而导致噪声过大。 3. 电机的驱动电路设计不合理或者电路元器件质量不好,例如使用劣质的电容、电感等元器件,都会影响电机的工作效果,从而导致噪声过大。 4. 电机的负载过重或者负载不均衡,会导致电机运转不稳定,从而产生噪声。 5. 电机的温度过高或者过低,也会影响电机的工作效果,从而导致噪声过大。 因此,要减少步进电机噪声,需要从上述因素入手,进行结构设计、电源电压稳定、驱动电路设计合理、负载均衡、控制温度等方面的优化。 ### 回答2: 步进电机噪声过大的主要因素有以下几点: 1. 电磁干扰:步进电机是通过电磁场的相互作用来实现转动的,因此在工作过程中会产生电磁干扰。这些电磁干扰会通过电机的线圈和磁场传递到机械结构上,产生噪音。 2. 机械共振:步进电机的机械结构包括转子、定子和传动装置等,这些部件在工作过程中可能会出现共振现象。当电机的工作频率与机械结构的共振频率相近时,会增加机械振动,导致噪音增加。 3. 传动装置:步进电机通常需要通过传动装置将转动力传递到被驱动设备上。传动装置中的摩擦、松动或不平衡等问题,都会造成额外的噪音。 4. 错位和共面误差:步进电机的转子和定子之间存在一定的错位和共面误差,这些误差会导致电机在工作过程中振动更加剧烈,产生更大的噪音。 5. 磁场不均匀:步进电机的磁场分布不均匀也会导致噪音增加。磁场不均匀可能是由磁体设计或磁体组装过程中的缺陷引起的。 为了减小步进电机噪音,可以采取以下措施: 1. 选择低噪音步进电机产品; 2. 优化电机的机械结构,增加结构的刚性,降低共振; 3. 优化传动装置的设计,减小传动装置的摩擦和松动; 4. 采用精密的制造工艺,减小错位和共面误差; 5. 对电机的磁体设计和组装过程进行改进,提高磁场的均匀性; 6. 加装隔音措施或采用减震装置等方法,减少噪音传播。 ### 回答3: 步进电机噪声过大的因素可以从以下几个方面来分析。 首先,步进电机的噪声主要来自于机械振动和电磁干扰。机械振动是由于转子、定子以及其它机械部件之间的摩擦、松动等问题引起的,而电磁干扰则是由于电流通过线圈时所产生的磁场引起的。 其次,步进电机噪声过大可能是由于电机的设计和制造问题导致的。例如,在设计中未考虑到机械部件之间的配合间隙、轴承的选用不当、转子和定子的不平衡等问题都会导致噪声的增加。另外,制造过程中的加工精度不高、材料质量不好等因素也会对噪声产生影响。 此外,电机的工作环境也会对噪声产生影响。例如,如果步进电机长时间在高温高湿度环境下工作,其润滑油蒸发或变质,机械部件容易生锈等,都会增加噪声的产生。 最后,步进电机控制系统的问题也可能导致噪声过大。例如,控制器输出信号稳定度不高、驱动器的工作电压波动等都会影响电机的运行质量,进而产生更多的噪声。 综上所述,步进电机噪声过大的原因主要包括机械振动和电磁干扰、设计和制造问题、工作环境和控制系统的问题等。为了减小噪声,可以采取合适的设计和制造措施,提高电机的工作环境条件,以及优化控制系统,减少电机的噪声产生。

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