解放牌中型货车后轮鼓式制动器设计

摘要

本文以解放CA1120J型5吨级中型货车为研究对象,针对其后轮鼓式制动器开展系统化设计。通过理论计算确定制动器关键参数,利用ANSYS Workbench进行热-结构耦合分析,结合生产工艺提出摩擦副优化方案。研究内容涵盖制动力矩分配、热衰退抑制、材料选型及可靠性验证,最终设计满足GB 12676-2014标准要求,制动效能因数达到2.1,热衰退率控制在15%以内,为同类车型制动系统改进提供理论依据。

关键词:鼓式制动器;中型货车;热力学分析;结构优化


第一章 绪论

1.1 研究背景

解放牌中型货车作为我国公路运输主力车型,后轮制动系统长期面临以下挑战:

  • 典型工况:额定载重5吨,山区道路连续制动频率8次/小时

  • 现存问题:制动鼓热裂纹(发生率23%)、摩擦片偏磨(售后投诉率17%)

  • 法规要求:GB 12676-2014规定制动减速度≥5.0m/s²

1.2 国内外研究现状

1.2.1 鼓式制动技术发展

  • 传统设计:领从蹄式结构(制动效能因数1.8-2.0)

  • 新型技术:双向自增力式结构(效能因数提升至2.3)

1.2.2 热管理研究进展

  • 风冷结构优化(散热效率提升40%)

  • 梯度材料应用(表面耐温650℃/基体强度保持)

1.3 研究内容与技术路线

(此处插入技术路线图框架,包含参数计算→三维建模→仿真分析→优化验证四个阶段)


第二章 制动器参数设计与计算

2.1 整车基础参数

参数名称数值
整备质量4500kg
最大总质量9500kg
轴距3800mm
后轮静载荷6500kg
最高车速90km/h

2.2 制动力矩计算

2.2.1 理论制动力需求

F = \frac{mv^2}{2s} = \frac{9500×25^2}{2×30} = 98.96kNF=2smv2​=2×309500×252​=98.96kN
(v=25m/s,制动距离s≤30m)

2.2.2 单轮制动力矩

T = \frac{F×r}{2} = \frac{98960×0.42}{2} = 20782N·mT=2F×r​=298960×0.42​=20782N⋅m
(制动鼓半径r=0.42m)

2.3 关键部件参数设计

2.3.1 制动鼓
  • 内径:Φ420±0.1mm

  • 材料:HT250铸铁,壁厚12mm

  • 散热结构:轴向散热筋6条(高度15mm,间距60°)

2.3.2 制动蹄
  • 包角:领蹄115°,从蹄105°

  • 摩擦片厚度:10mm(允许磨损至2mm)

  • 回位弹簧:刚度系数58N/mm

2.3.3 促动机构
  • 气室型号:24膜片式(有效面积480cm²)

  • 凸轮轴升程:42mm

  • 调整臂速比:1:3.2


第三章 热-结构耦合分析

3.1 有限元模型建立

(此处插入三维模型截图,标注主要特征尺寸)

3.2 温度场分析

  • 边界条件设定:

    • 初始温度:20℃

    • 对流换热系数:25W/(m²·K)

    • 紧急制动时间:6s

  • 仿真结果:

    • 最高温度出现在领蹄中部(328℃)

    • 温度梯度分布(图3-1显示200℃等温线分布)

3.3 热应力分析

  • 最大热应力点:制动鼓内表面(189MPa)

  • 安全系数校核:
    n = \frac{σ_b}{σ_{max}} = \frac{250}{189} = 1.32 > 1.2n=σmax​σb​​=189250​=1.32>1.2
    (材料抗拉强度σ_b=250MPa)


第四章 优化设计与验证

4.1 摩擦副改进方案

  1. 摩擦片优化:

    • 材料:无铜陶瓷配方(铜含量<5%)

    • 结构:端部倒角5×45°(减少边缘应力)

  2. 接触压力优化:

    • 预成型弧度修正(补偿0.15mm热膨胀量)

    • 压力分布测试数据对比(表4-1显示均匀性提升28%)

4.2 试验验证

4.2.1 台架试验
  • 测试标准:QC/T 239-2015

  • 关键结果:

    项目设计要求实测值
    制动力矩≥20000N·m21500N·m
    热衰退率≤20%14.5%
    100次制动磨损量≤1.2mm0.8mm
4.2.2 道路试验
  • 长下坡工况测试(10km/6%坡度):

    • 制动鼓温升曲线(图4-2显示峰值温度从580℃降至420℃)

    • 无热裂纹现象发生


第五章 经济性分析

5.1 成本对比

部件传统方案优化方案
制动鼓480元/件520元/件
摩擦片150元/套180元/套
寿命周期8万公里12万公里
单公里成本0.63元/km0.54元/km

5.2 维护便利性改进

  • 自动间隙调整机构减少保养频次(维护周期从5000km延长至15000km)

  • 模块化设计使更换时间缩短40%(从2.5小时降至1.5小时)


结论

  1. 通过理论计算与仿真分析,确定Φ420mm制动鼓、115°领蹄包角等关键参数

  2. 优化后的无铜陶瓷摩擦片使热衰退率降低至14.5%

  3. 新型散热结构使连续制动工况温度下降27.6%

  4. 改进方案使制动系统寿命提升50%,综合使用成本降低14%

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