一、定位整改
通过对产品的结构及电路进行分析,推测可能的放电路径及失效机理如下:
a、静电注入金属壳上时,金属外壳与MOS管的散热器之间存在拉弧放电,最初版本的MOS管耐压性能差,易被静电击穿烧毁。
b、电源插件小板也靠近MOS管散热器,尤其是尺寸较大的电解电容器,更易将干扰引入此降压模块;而降压模块中的FB网络信号因其特性较易受干扰,当干扰脉冲造成FB信号紊乱后,就导致输入输出参数的不可控,进而产生了过压导致了器件烧毁。
图1 ESD致器件烧毁的失效机理分析
(注:图中左下角的CY为后续增加的整改措施,非失效原理分析内容)
通过对产品的结构及电路进行分析,推测可能的放电路径及失效机理如下针对以上的机理分析,相应的整改方向也明确了:
a、静电的泄放,在MOS管散热器和金属外壳间增加高压电容(如图2中左下角的电容CY)
b、敏感信号的防护,如图3,在被烧毁的芯片的FB管脚对地增加一颗静电防护器件(BTR9S23A10)
图2 芯片FB管脚增加静电防护器件
最终,4kV接触放电复测通过,连续20次放电无问题。
二、问题小结
①外壳与内部PCB板或散热器之间要保证足够的距离,防止ESD拉弧放电,经验上一般是要保证板端金属结构件与缝隙间距5mm(8kV空气放电)以上;
②敏感信号线路如FB脚、RST脚等务必做好相应的防护滤波(TVS或小电容)。
以上就是小编给您们介绍的案例分享:电单车电控模块ESD故障分析(下)的内容,希望大家看后有所帮助!