ADI恒流驱动芯片LT3763调试心得(25A恒流驱动)

    项目中需要用到一个大功率的LED,需要恒流25A驱动,工作时间很短,大约工作300ms,中间停止2s~5s不等,找了很多现成模组方案,要么太贵,要么个头太大,只好自己做,查到LT3763(原来是凌力尔特,后来与ADI合并了)似乎可以。为什么说是似乎呢,因为datasheet中“description”说“输出高达20A”,看了芯片的原理框图,输出电流与芯片应该没啥太大关系,主要取决于外部mos管,于是,打算试试。芯片应用图如下:

这是个典型的同步降压控制器,它比较特别的是:它同时具有4个反馈/输入信号:

1、输出电流反馈:采集输出电流值(与设定电流做比较,如果大于等于设定电流,则会限制在设定值)

2、输出电源反馈:采集输出电压值(如果输出电流值小于设定电流值,那么输出电压由反馈电电阻决定,也就是工作在恒压模式)

3、输入电流反馈:采集输入电流值(可以通过调整采样电阻设定一个安全的电流值,防止后级短路导致烧坏电路,我认为这个功能一般用不上,主要用于保护mos管)

4、设定电流值:采集设定电流值(通过输入电压来设置恒流值)

PCB画好制板后,直接焊接上电测试,发现带不动25A负载,只能到13A,而且设定电流与实际电流不符合(从19脚输出的电压可以测量内部感应到的电流,这个电流与电子负载上实际的电流值做做比较,可以分析电路电流采样是否正常),差别还很大,几经排查(上官网,找LT3763demo板的设计资料,里面有参考电路和PCB走线图),发现是Rs取样电阻输入到芯片端的走线有问题,如下:

更改布线后,发现19脚的电流信号和外部实际输出的电流值吻合了,但是电流值还是达不到25A,只能到19A。难道是真的只能到20A么?本着求真的心态,仔细看了芯片内部原理,发现所有电流都是和芯片内部没有关系的,内部只有一些乘法运算,它所感知到的所谓电流都是外部输入的电压信号,所以问题应该还是出在外部MOS管上。再查询Datasheet,发现同步整流的mos管有个X2的标识,说明两个并联可以解决功率问题,于是,再画了一版硬件,同时在M2的D、S之间并联一个SS34,加强M2的导通。事实证明,这个方法是管用的,电流可以到25A。

看似很简单的一个电路,调了好几版硬件,中间还出现过一个插曲,就是电感,我用的是27A,1.5uH的,贴片封装,由于频繁试板,电感来回用热风枪拆了3次,结果上电空载到3A都没有问题,但是以上10A以上,就出现烧LT3763和mos的情况,一连烧了8片,搞得有点怀疑人生,一度觉得我的电路设计有问题,邮件咨询ADI的FAE后,确认电路设计没有问题。后来一次在厕所突然想到是不是电感的问题,于是,换了个新的,立刻工作正常了。充分说明厕所是个容易激发灵感的地方。

综上,有几点收获和心得:

1、电路设计要充分理解芯片内部框图,有时候从原理出发,是可以发现很多文字描述中无法知晓的隐含条件,比如电流可以到25A这个问题。

2、充分利用原厂FAE和设计参考,包括Demo,虽然不一定要买Demo回来研究,但是资料是开放的。

3、电感经过长时间高温后,磁芯材料会衰减。

4、工作时,前级的电容很烫,应该是ESR偏大导致的,后来选了一个高分子聚合物电容,温度降下来了。

5、经过测试,这个电路很方便改为程控电源,只需要把CTRL1这里用单片机的PWM做成DA控制,就可以方便控制电流,在FB这里用单片机的PWM做成DA控制,就可以做成电压控制。下图就是我加了个控制板,做成的电源。

遗留问题:

1、大功率同步整流的Nmos管都是取不同的型号,就是厂家推荐的主开关管和续流管的型号往往都不一样,这个里面有什么讲究,我没有整明白,暂时也不需要弄明白。

2、它还有PWM功能,可以调节LED的亮度,这个功能暂时用不上,我就没有用。

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