高兴的一天

博主在今日的智能车调试中发现电机接线错误,并遗漏了速度环设置,经修正后车辆能成功站立。通过调整直立环的kd值和速度环的kp,解决了抖动和加速问题。计划明日继续学习蓝桥杯并巩固基础知识,目标是获得省级以上奖项。同时,博主决心保持记录进步的习惯,以此见证自己的成长。
摘要由CSDN通过智能技术生成

今天有点懒了去了协会没有写蓝桥杯而是呆到了下午以后我去写我的智能车看看波形和数据,晚上我又仔细的看了一遍大佬们的代码和网上给的速度环,通过询问大佬我发现我的电机级行接反了然后速度环少些了一个东西,后来我经过调整今晚居然可以直接站起来了!但是需要我自己把这找好零点才可以开始!站的还算可以但是不能用手碰使得他太偏,不然还是不行后来询问了大佬他们跟我说让我继续调

如果车子抖的话,就增大直立环的kd值,微分项

如果动量轮一直在加速的话,就增加速度环的kp来减小速度

同时我也决定放开限幅让电机快点转! 这下可算有点进度了!坚持住👊 继续明天学蓝桥杯写完赛题背基础知识!一定要拿下省二以上!一定一定!

希望自己写csdn的习惯也可以坚持下去!

找工作前回来看看自己这一路的发展历程!

致未来的自己!一定可以完成上大学初始自己立下的愿望!

  • 0
    点赞
  • 0
    收藏
    觉得还不错? 一键收藏
  • 0
    评论
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值