汽车空调管路接头密封原理

汽车空调管路接头密封原理

泄漏处于前蒸发器出口管与压缩机吸气管连接位置(图 1),该接头采用密封圈径向密封方式,主要依靠密封圈挤压变形起密封作用。其密封效果主要受压缩机吸气管沟槽尺寸和密封尺寸、O 形密封圈线径与内径、前蒸发器出口管压板内径、密封面的平整度以及装配等因素影响(图 2)。在这里插入图片描述
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泄漏原因分析

根据前蒸发器出口管与压缩机吸气管接头密封原理分析,采用树状图对该接头泄漏问题从人、机、料、法、环等方面进行全面分析(图 3)。

员工未按 SOS 标准操作

现场对空调管路泄漏故障车检查,确认接头密封圈表面涂有冷冻油。经过现场验证,员工能够按照 SOS 标准作业指导书操作,密封圈表面正确涂抹冷冻油,但仍出现冷媒加注失败现象。判定该因素为非要因。

定扭电枪未校准

现场确认电扭枪校准有效期至 2020 年 10月 31 日,在校准有效期内,且员工使用工具正确。此处螺栓拧紧标准扭矩为6.00~12.00 N·m,电扭枪的设定为 9.00 N · m。随机测量 10 辆故障车,复测扭矩在 7.59 ~ 9.27 N · m,扭矩无问题。判定该因素为非要因。

密封圈内径与线径尺寸偏小

由于受密封圈特性限制,装配后的密封圈发生形变,尺寸会产生变化,无法准确判定装车前是否合格。因此决定随机抽查100 件未装车密封圈尺寸,然后选取部分投影检测合格密封圈进行装车跟踪验证。选取 50 件线径投影尺寸为 2.35 ~ 2.41 mm 的密封圈,正常装配在压缩机吸气管上后,做打钩标识。跟踪零件装车情况,下线依旧反馈有 4 辆车冷媒加注失败。确认故障时,再返修强加冷媒,仍是从前蒸发器出口管与压缩机吸气管接头泄漏。由此排除密封圈不合格的影响。

胀接管路内径尺寸偏大

随机抽 5 辆故障车的前蒸发器出口管,用游标卡尺测量胀接压板后管路内径尺寸,测量结果为 18.32 ~ 18.38 mm,均符合标准18.30~18.40 mm。由此排除胀接管路内径尺寸偏大的影响。

胀接管路密封面不平整

密封圈安装沟槽尺寸偏小

随机抽 5 辆故障车压缩机吸气管,用游标卡尺测量压缩机吸气管密封圈安装沟槽尺寸,测量结果为 14.46 ~ 14.54 mm,均符合标准 14.45 ~ 14.55 mm。由此排除密封圈安装沟槽尺寸偏小的影响。

管路接头密封尺寸偏小

随机抽 5 辆故障车压缩机吸气管,用游标卡尺测量压缩机吸气管密封尺寸,测量结果为 18.16 ~ 18.24 mm 均符合标准18.10 ~ 18.25 mm。由此排除管路接头密封尺寸偏小的影响。

冷冻油涂抹工具附着异物

现场调查底盘压缩机吸气管与前蒸发器出口管接头装配工位,确认冷冻油涂抹工具表面无异物、脱毛等情况,涂抹工具不使用时有保护套保护。排除冷冻油涂抹工具附着异物的影响。通过对以上 8 个末端因素逐一排查确认,最终锁定导致泄露的原因为 :胀接管密封面不平整(图 4)。在这里插入图片描述管接头和管件的结构型式及示意图与缩写代号应符合表1的规定。
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