机器人警卫自杀记

说起机器人,你或许会想起星球大战中可爱的R2,或者超能陆战队里治愈的大白,它们能帮助人类完成许多任务,但可能怎么也想不到,机器人还会自杀。但是,最近,骑士世界研发的自主机器人Steve却将自己“淹死”在了水里。事件发生之后,在推特上人们纷纷开启讽刺和调侃模式,调侃Steve不喜欢自己的工作,选择狗带。讽刺的声音持续发酵,让这起事件引发了超过事件本身的讨论。雷锋网编译了bisnow回顾了的Steve生前和死后的一些片段,或许能带我们回到事件的原点,再仔细想想,Steve真的自杀了吗?

机器人警卫自杀记

这是机器人Steve作为警卫机器人在乔治城华盛顿港开发区工作的第一天。它是第一个在华盛顿地区使用的警卫机器人,在整个东海岸,它是第二个。但是Steve在几个小时之内就因为负面新闻成为了话题王。

机器人警卫自杀记

骑士视界的K5机器人

下午2点左右,这个机器人改变了预定的路线,掉进了华盛顿港中心的喷泉中。一群人迅速过来围观。于是关于机器人自杀的笑话迅速成为社交媒体的热门话题。白领和零售店的工作人员们为Steve悼念,献花到它的充电站上。

 机器人警卫自杀记

Steve是骑士视界(Knightscope)K5自主机器人的42号机型。这个机型是产生了生存危机并选择结束自己的生命的吗?它的主人MRP Realty(美国房产中介)不敢肯定,但此次事件并不能阻止他们在其管理的资产上继续使用机器人及其或其他机器。

“我们事前并没有察觉到它是否不开心,”MRP房地产管理总监Allison Johnson说。“我们没有收到任何有关于它不喜欢这项工作的反馈,此次事件可能只是一个意外。”

资产管理者兼Steve的合作方,Allied Universal(雷锋网注:美国的一家保安公司)仍在调查录像,以确定到底是什么导致Steve掉进喷泉。

Allied与机器人制造商,加亚州的骑士视界有业务联系。该公司已经在美国西海岸的几处物业中推出了这款机器人。在东海岸,这款机器人的首次亮相,是在波士顿保诚中心。Allied与MRP讨论了使用机器人的想法,这个想法可谓是园区安保创新变革的先锋。

Johnson说:“我们也不确定我们是不是就一定能成功,但是这是未来的趋势,我们也希望能参与其中。所以我们想试试看。”

机器人警卫自杀记

华盛顿港

MRP管理着华盛顿区域中的二十处物业,其中,华盛顿港被认为是测试这个机器人的最佳场所。因为这里是多变的公共场所,也正好是MRP总部和安全指挥中心。MRP在2014年卖出了这处物业,但仍保持管理和租赁的职责,并在这里长期租赁办公。

自从上周初被引进之后,Steve的故事就开始了。骑士视界的工程师陪着Steve在园区里游走,并绘制地图,Steve停机时就站在充电站旁边。

星期五,MRP的物业管理和保安人员参与了与机器人协作的培训。Steve被设置好在园区周围的既定路线上移动,在移动的同时收集视频、图像和数据。Steve有包括360度照相机,热成像,人体检测,车牌识别,录音,双向对讲和广播预录音频的能力。

机器人警卫自杀记

Steve

Steve的照片和录像会传到指挥中心,安保人员可以通过机器人的摄像头观看实时视频,如果它发现了任何不当的行为,安保人员就会收到警报。接下来的行动都由安保人员来执行。Steve没有手铐、电棒,也没有枪,所以反乌托邦作家们所谓的机器人统治世界的故事还得等上一阵子了。

Johnson表示,她对训练期间安保人员表现出的兴趣感到惊讶,他们每个人都提出了许多问题。

Johnson说:“有个很重大的问题是,机器人将如何有效地支援人力队伍。Steve是一个强大的工具。它还有很多事情可以做,这些事情与人类所能做到的不同,这些事情让它能够观察和学习。”

星期一,是Steve独自执行任务的第一天。它上午8点左右开始工作。MRP通知了租户,其中包括Foley&Lardner律师事务所和GMMB咨询公司,Johnson表示,租户们都非常接受这个安排。

Johnson说:“每个人都非常好奇,下来围观,跟它自拍,它在巡逻之前就声名远扬了。”

当天下午2:19,事件的第一则消息就被发布了。Allied的工程师和MRP的物业管理人员们赶到现场,将机器人拉出喷泉。接着就有越来越多的人发表相关推文了。

然后,MRP与在场目击者和有关各方进行了交谈。之后还检查了当时的安全录像,并确定此次事件中并没有恶性行为。没有人把Steve推到水中,但是出于一些原因,它从原定路线转向喷泉,从楼梯上跌落水中。

“我们不知道发生了什么,”Johnson说。“也许这是一个程序错误,也许天气也有影响(雷锋网注:事发当日下雨)。”

Johnson表示,骑士视界相信,经过修理后的Steve可以重新投入使用,但他们还是给了MRP一台替代机器人继续Steve的工作。

这次事件并没有阻止MRP,Johnson说,该公司仍然希望在三到六个月之后,在更多的物业中引进机器人。她认为,未来技术将继续发展,也能更好地与园区安保相融。

“我们很高兴我们正在解决问题,”Johnson说。“不经历风雨,怎么能见彩虹呢?尝试新事物就得承担风险。”

 

雷锋网(公众号:雷锋网)了解到,这款K5机器人还有过撞倒儿童后“逃逸”的“前科”,也有过被醉汉击倒的可怜历史。这些事件的出现,也正如文中Johnson所说,尝试新事物就得承担风险。机器人撞到儿童,或许在技术上还有缺陷,“逃逸”则更说明机器人与人类的交互还没完善。如果在设计上,K5能做得更灵活,或许就能免于被击倒,或者能够及时躲避攻击。现在也还没有证据表明Steve的落水是自杀行为,但是此次事件本身的意义,或许在于告诉人们,要实现机器人帮助人类,人类还需要继续付出努力。而要实现机器人和谐共处,我们还要面对许多未知。



本文作者:彭赛琼
本文转自雷锋网禁止二次转载, 原文链接
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1. 今天开始进行打孔机器人的实验,首先打开了实验室的电脑,打开了机器人的控制程序。 2. 我们在电脑上输入了需要打孔的图案,然后将机器人放置在打孔纸上准备开始打孔。 3. 我们开始测试机器人的运动控制,发现机器人能够准确地按照我们的指令移动。 4. 接着我们测试了机器人的打孔功能,发现机器人能够准确地打出我们输入的图案。 5. 在测试中我们发现有时候机器人会出现打孔位置偏移的问题,我们进行了调整,并重新测试了打孔功能。 6. 我们还测试了机器人的速度和稳定性,发现机器人的速度适中,稳定性较好。 7. 在实验过程中,我们注意到机器人的电量有些不足,我们及时更换了电池。 8. 我们还测试了机器人在不同纸张上的打孔效果,发现在较厚的纸张上打孔效果较差。 9. 在实验中我们还测试了机器人的噪音和温度,发现机器人的噪音较小,温度适中。 10. 我们还测试了机器人的精度和准确性,发现机器人能够准确地打出我们输入的图案。 11. 在实验中我们还注意到机器人的灵活性,我们进行了一些复杂图案的测试,机器人能够准确地打出这些图案。 12. 我们还测试了机器人在不同角度下的打孔效果,发现在倾斜角度较大时打孔效果会有一定偏差。 13. 在实验中我们还测试了机器人的使用寿命,发现机器人能够持续运行较长时间。 14. 我们还测试了机器人的适用范围,发现机器人适用于各种纸张和图案的打孔。 15. 在实验中我们还注意到机器人的安全性,我们进行了一些安全测试,发现机器人能够在安全范围内运行。 16. 我们还测试了机器人的维护难度,发现机器人的维护较为容易。 17. 在实验中我们还测试了机器人的成本效益,发现机器人的成本较低,效益较高。 18. 我们还测试了机器人的可靠性,发现机器人的可靠性较高。 19. 在实验中我们还测试了机器人的响应速度,发现机器人的响应速度较快。 20. 我们还测试了机器人的运动轨迹,发现机器人的运动轨迹较为平稳。 21. 在实验中我们还测试了机器人的灵敏度,发现机器人的灵敏度较高。 22. 我们还测试了机器人的自动化程度,发现机器人的自动化程度较高。 23. 在实验中我们还测试了机器人的可编程性,发现机器人的可编程性较好。 24. 我们还测试了机器人的重复性,发现机器人的重复性较好。 25. 在实验中我们还测试了机器人的自适应能力,发现机器人的自适应能力较好。 26. 我们还测试了机器人的控制精度,发现机器人的控制精度较高。 27. 在实验中我们还测试了机器人的安装和拆卸便捷性,发现机器人的安装和拆卸较为方便。 28. 我们还测试了机器人的通用性,发现机器人具有较好的通用性。 29. 在实验中我们还注意到机器人的环保性,我们进行了一些环保测试,发现机器人符合环保标准。 30. 最后我们总结了这次实验的结果,认为打孔机器人在多个方面都表现出了良好的性能和可靠性。
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