驱动调试第010期-SINAMICS V90 垂直轴溜勾问题处理详解及时序图分析

概述:现场问题描述

客户现场有一台1FL6系列 3.5kW 多圈绝对值电机应用与垂直轴,在取消使能时出现溜勾现象,用的是EPOS控制,选用111报文,溜勾距离在5900-6300LU之间,

驱动器及电机信息如下:

图1-1 现场驱动信息

本文主要分享对于该溜勾的分析和处理过程,内容如下:

1.可能原因分析: 

可能原因1:现场抱闸接线松动,导致电机抱闸供电不足,无法完全关闭抱闸。

可能原因2:驱动器抱闸参数设置错误,无法按照抱闸控制时序执行抱闸逻辑。

可能原因3:抱闸关闭延时时间P1217设置太短,导致电机抱闸未完全关闭,致使垂直轴溜勾。

可能原因4:驱动抱闸时序输出错误 。

2.现场问题的处理方法和步骤:

问题1处理方法:

     可能原因1验证:

    首先客户现场电工检查了电机的抱闸电缆,发现抱闸电缆线接头未拧紧,重新拧紧后,再次测试,溜勾现象依然存在。曲线图如下图所示(详细Trace请参阅V90_trace曲线记录_08 ):

图2-1 现场V90撤使能动作参数曲线

可能原因2验证:

       对于该原因,一共采取了以下几种方式尝试验证:

2.1.1 驱动器恢复出厂:将提升轴V90驱动器恢复出厂设置后,撤使能后依然溜勾,结果与图3-1曲线基本一致

2.1.2 驱动器版本更新:将驱动firmware版本由1.04.03刷到1.05.01,固件更新后,继续验证,结果与前面一致,没有改善。

2.1.3 电机对调:因现场设备的X轴和Z轴配置是一样的,现场通过曲线已经告知客户,电机基本没问题,但客户坚持调换,电机对调后,依然溜勾,结果没有发生变化。

可能原因3验证:

由操作手册(V90_PN_1FL6_op_instr_0221_zh-CHS)可知抱闸时序图如下:

图2-2 V90抱闸控制时序图

时序图说明:

当STW1.0由1→0时,此时因轴处于静止状态,P1228默认值为0,而抱闸闭合时间 p1217 从 p1227(零速度检测监控时间)和 p1228 (脉冲清除延时)中较 短的一个时间结束时开始计算,即当V90伺服驱动系统在静止状态撤销使能时,P1217即开始计时,DO_MBR也由0→1,此时驱动器应保持静态悬停扭力输出,直到P1217计时时间结束。但实际现场的曲线如下图3-3所示:(详细Trace请参阅V90_trace曲线记录_12 )

图2-3 r68/DO_MBR撤使能曲线

从图中可以看出,当DO_MBR输出时,驱动器电流从5.2A降为0.05A,驱动器在输出抱闸关闭MBR同时使能脉冲关闭,此时电机抱闸刚接收到关闭抱闸信号,负载因为没有悬停力支撑,导致溜勾下坠。当电机抱闸完全抱住后,负载停止溜勾,抱闸时间为78ms,溜勾距离6025LU。曲线如下图3-4所示:(详细Trace请参阅V90_trace曲线记录_12 )

图2-4 点击抱闸时间&负载溜勾距离


初步推断性结论:

根据之前对手册中抱闸时序的分析,结合Trace曲线,初步推断出V90伺服驱动系统关于抱闸的控制时序中参数P1217未生效的结论。


3.初步结论验证及可行性解决方案

因客户发货时间紧急,需要给他们提供可行的解决方案,为了更快验证推论,又分别对SINAMICS V90 PN 的200V和400V版本的抱闸时序分别进行了测试,于此同时,对同功率段的SINAMICS S200系列也协调测试机进行测试,验证过程如下:

3.1 SINAMICS V90 PN 400V 抱闸时序测试

首先先对V90 PN 400V系列对抱闸时序进行了验证:Trace曲线如图3-5所示:(详细Trace请参阅V90_trace曲线记录_18 )

图3-1 p1217=100ms时电流实际值与DO_MBR Trace曲线

接着将P1217的值从默认值100改为10000对V90 PN 400V系列对抱闸时序进行了验证:Trace曲线如图3-6所示:(详细Trace请参阅V90_trace曲线记录_21 )

图3-2 p1217=10000ms 时电流实际值与DO_MBR Trace曲线

3.2 SINAMICS V90 PN 200V 抱闸时序测试

接下来对V90 PN 200V系列对抱闸时序进行了验证:目前看Trace和400V结果一样,Trace曲线如 图3-7所示:(详细Trace请参阅V90_trace曲线记录_22 )

图3-3 P1217=100ms时电流实际值与DO_MBR Trace曲线

从测试的结果看,与客户现场的现象一致,后查阅资料,p899.11和p899.13的差值为p1217的时间,于是现场又重新对Trace进行了捕捉和分析,曲线如图3-4所示:(详细Trace请参阅V90_trace曲线记录_28 )

图3-4 p899.11和p899.13与电流的Trace曲线

此时设置的P1217=10000,而p899.11和p899.13的差值为990ms,显然和P1217设定值无法匹配。

3.3 SINAMICS S200 抱闸时序测试

由于V90的整个抱闸时序验证不理想,接下来我们对S200系统分别在DEMO实验室和第二天的客户现场分别进行了验证,

参数设置P1216=3000 P1217=10000,在博图V18中Trace到的波形图如图3-5、3-6、3-7所示:(详细Trace请参阅V90_trace曲线记录_30 )

图3-5 S200抱闸打开Trace曲线 打开抱闸延时=P1216

图3-6 S200抱闸打开Trace曲线 DO_MBR励磁完成前打开

图3-7 S200抱闸关闭Trace曲线 电机抱闸闭合延时=P1217

激活使能阶段:当驱动器激活使能后,DO_MBR立即输出打开抱闸信号,直到收到运行使能反馈信号,该过程和正常的抱闸控制时序也不一致,正常的时序是等电机励磁完成后,再输出DO_MBR抱闸打开信号,但从时序图3-11可看出,该信号在励磁完成前输出,在实际应用中,理论上应该会出现轻微溜勾再反弹的现象,因该测试是用空电机验证,故从位置曲线不太容易看出来。

取消使能阶段:此时当撤使能后,DO_MBR立即输出关闭抱闸信号,但驱动器使能脉冲未删除,直到P1217结束,与抱闸控制时序图一致,通过Trace分析,当电机选型合适时,取消使能不会导致负载溜勾。


最终结论:

通过以上对S200抱闸时序的Trace曲线分析,在激活使能阶段,若励磁过程时间过长,可能会造成轻微溜勾,但待励磁完成会保持负载不下坠,然后再拉到原来的位置;在取消使能阶段,若驱动系统选型合理,可保持不溜勾。经过该验证实验后,通过销售向客户建议更换为S200伺服驱动系统。


4.客户现场验证

经过前面的整个验证过程,将替代方案提供给客户以后,待现场具备条件,于是开展了现场的验证工作,现场记录的Trace曲线如图4-1所示:

图4-1 客户现场S200 抱闸时序Trace曲线

其中在激活使能阶段,DO_MBR抱闸打开信号立即输出,此时电机励磁未完成,负载有轻微溜勾,整个过程持续100ms左右,但因时间较短且距离小,现场未看到明显溜勾现象。P1216设定220ms,从曲线可看出,自DO_MBR由0→1到运行使能信号置1,整个过程时间与P1216设定时间一致。如图4-2所示

图4-2 客户现场S200 激活使能抱闸时序Trace曲线

当取消使能时,此时DO_MBR立即输出抱闸关闭信号,此时驱动器仍然保持扭矩输出,直到脉冲使能关闭,两者之间的时间差约为300ms,与设定的P1217一致。如图4-3所示

图4-3 客户现场S200 取消使能抱闸时序Trace曲线

在现场调试中,也记录了p899.11和p899.13,两者的差值时间为314ms,并不等于p1217的设定值,如图4-4所示:

图4-4 客户现场S200 p899.11&p899.13时序Trace曲线

结论:

经过现场的验证,目前S200可以满足客户垂直轴应用场景,但从Trace曲线来看,其打开抱闸时序中,MBR输出的时序与抱闸控制时序图仍然不完全吻合,仍会有轻微溜勾的存在,但溜勾的幅度要小很多,且因伺服电机建立励磁的时间很短,对现场的控制不会造成太大影响。

以上分享就是整个提升轴的分析和处理过程,希望大家在做方案选型的时候认真评估风险,做好咨询和操作手册的查阅,在SINAMICS V90的操作手册中明确写明了禁止用于垂直轴。

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