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西门子驱动调试精华集锦
文章平均质量分 73
分享驱动器调试过程问题处理,驱动器原理、驱动功能等知识
工控搬砖人
这个作者很懒,什么都没留下…
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驱动调试第013期-G120XA驱动同步电机应用案例
BOP显示”BUSY”>手动面板调试工况:若现场通过手动面板调试,此时阀门是关闭的,即手动调试的时候,此时是加载启动,启动电流将会很大,很可能会出现。原创 2024-03-07 20:59:03 · 1864 阅读 · 0 评论 -
驱动调试第014期-变频调速的原理及相关计算公式应用
变频调速是一种先进的电动机调速技术,具有高效、精确、可靠等优点。在实际应用中,需要根据具体的需求选择合适的变频器和控制算法,并进行合理的参数设置和调试,以确保系统的稳定运行和性能优化。变频调速的基本原理是根据电动机的转速与电源频率成正比的关系,通过改变电源频率来实现电动机的调速。其中,f 为变频器输出频率,fn 为基准频率(通常为 50Hz 或 60Hz),P 为变频器的频率设定值。其中,n 为电动机转速,f 为电源频率,s 为转差率,p 为极对数。精确控制:可以实现电动机的精确调速,满足不同负载的要求。原创 2024-03-06 23:41:27 · 525 阅读 · 0 评论 -
驱动调试第009期-SINAMICS V90故障处理
• 可适当增大监控窗口(F07450对应P2542, F07451对应P2544)或者增大监控时间(F07450对应P2543, F07451对应P2545)来避免此故障,如果将P2542(F07450)或者P2544(F07451)设置为0,系统会取消监控功能,故障就被屏蔽,不会进行监控。原创 2024-02-24 18:20:43 · 1506 阅读 · 0 评论 -
驱动调试第007期--S7-200 SMART与汇川IS620F通过PN实现非周期数据交换
从 STEP 7-Micro/WIN SMART V2.4 和 S7-200 SMART PLC(固件版本 V2.4)开始 增加了 PROFINET 通信的功能。通过 PROFINET 接口可与 IS620F 伺服驱动器 进行通信连接,此接口可支持八个连接(IO 设备或驱动器)。上位机Parameter_NO(10进制表示)设置地址为10000-20000,功能码。其中,bit3—bit4表示:功能码组号(16进制)换成10进制。bit0-bit1表示功能码偏置(10进制)计算出十进制数加10000.原创 2024-02-21 18:15:41 · 2294 阅读 · 0 评论 -
驱动调试第010期-SINAMICS V90 垂直轴溜勾问题处理详解及时序图分析
经过现场的验证,目前S200可以满足客户垂直轴应用场景,但从Trace曲线来看,其打开抱闸时序中,MBR输出的时序与抱闸控制时序图仍然不完全吻合,仍会有轻微溜勾的存在,但溜勾的幅度要小很多,且因伺服电机建立励磁的时间很短,对现场的控制不会造成太大影响。在取消使能阶段,若驱动系统选型合理,可保持不溜勾。:此时当撤使能后,DO_MBR立即输出关闭抱闸信号,但驱动器使能脉冲未删除,直到P1217结束,与抱闸控制时序图一致,通过Trace分析,当电机选型合适时,取消使能不会导致负载溜勾。原创 2024-02-20 17:48:07 · 1423 阅读 · 0 评论 -
驱动调试第005期-SINAMICS G120编码器接线
一共有15针,其中要特别注意11/10的接线是R-和R+,和其他的针脚顺序是相反的,另外还需要说明下,在6/9接线的P_Sense和M_Sense它是用于检测编码器端电压,可以根据检测电压值来调整驱动模块输出端电压的编码器端电压,直到编码器上的实际电压和设定电压相符,这样做的目的是为了补偿因为电缆过长导致的压降(只针对5V编码器系统电压)。需要说明的是,在G120上只能连接两个编码器,用于转速控制的编码器必须安装在电机轴上。图1-1 SINAMICS CU230P-2 PN。原创 2024-02-18 09:41:50 · 2328 阅读 · 0 评论 -
驱动调试第003期-S120 EPOS控制调试报警F7452处理方法
F07452故障的输出是由P2552、P2546、P2563三者的逻辑关系决定的,且当激活基本定位器功能后,P2552=r2683.14,即当位置设定值与位置实际值的差值大于公差时,就会输出F07452的报警,e. 可适当增大跟随误差监控公差(P2546)来避免此故障,如果将P2546设置为0,系统会取消跟随误差监控功能,故障就被屏蔽,不会进行监控。当调试过程中出现F07452故障时,首先先清楚驱动的功能图逻辑,然后理清排查方向,最后进行验证。f. 适当 增大加减速时间,减小电机启动/停止速度。原创 2024-02-17 08:00:00 · 1154 阅读 · 0 评论 -
驱动调试第002期-V90调试报警F31100处理方法
P2546公差值设定过小,位置环增益过小,运行速度过高或者设定值过 大,位置测量系统出错或者方向不对,机械装置卡死。定位窗口设置太小,定位监控时间设定过短,位置环增益太小或者太 大,机械装置卡死。位置环增益太小或者太大,驱动电缆连接不正确,机械装置过载,受到 电磁干扰。如果通过以上的步骤仍不能消除报警,建议更换电机验证。定位监控时间进程结束后仍 未到达定位窗口。静态监控时间进程结束后超 出了静态窗口。编码器位置实际值出错,驱动电缆没有连接。2. 驱动设备EMC连接确认。1. 编码器电缆检查。原创 2024-02-16 14:27:25 · 976 阅读 · 0 评论 -
驱动调试第001期-S120调试报警F7864处理方法
相信很多使用S120或者G120的小伙伴会遇到一个问题,当使用Starter或者Scout搜索到相关驱动后,接下来驱动器在线,用控制面板调试的时候,常常会报警F7864,遇到这种情况,有一些工程师不知道如何处理,本文就和大家分享一下,当遇到这个报警时,应该如何处理。原创 2024-02-16 14:25:45 · 329 阅读 · 1 评论