本审核案例运用过程方法,从过程结果-目标偏离入手,追溯目标偏离的原因,聚焦产品不符合处置,抓住影响挤压过程质量的关键因素-模具的制作。从而促进受审核方有效处置不合格,改进工艺优化模具,提升型材合格率,达成质量目标,降低质量损失,满足客户订单要求。
审核依据:GB/T19001-2016
审核范围:铜板、拉制铜棒、挤制铜棒、拉制铜管、挤制铜管的生产。
审核过程:生产过程
审核场所:生产部、生产车间部分的审核。
一、审核过程
审核员先从过程结果入手,在生产部与生产经理交流并查阅2017年月度目标达成情况。型材车间目标设定:连挤平排合格率78%;抽查2017年9月连挤合格率76%;偏离了目标值。其它月度连挤合格率低于目标的情况。
与生产经理交流了解到:挤制异型材需要开制模具,连续性加工少,模具频繁更换,导致合格率偏低。针对目标未达成情况,正在查找原因,但尚未制订具体的对策。
审核员带着目标偏离的疑问,欲寻找其背后的原因。在挤压车间现场观察:正在进行拉挤作业,型材规格4*70,挤压温度参数符合工艺规程,设备自带温度、电流超限自动报警功能以防止人为错误。
操作人员王师傅加工4根合格,又加工一根同规格的型材时,自检发现铜排边部有碎边、拉毛现象,便停下作业,发现造成产品碎边、拉毛不合格的原因是模具有划痕,遂对模具进行打磨修复。并将不合格品剔除进不合格区,判定报废。
审核员询问该不合格件如何处置?王某回复后续采取回炉融炼的处置措施。审核员再问,是否有不合格的处置记录,王某回复:没有。进一步了解针对其它报废品也未有不合格处置记录。陪同人员认同这种作法:不合格未流转到下道工序,在公司直接进行回炉处理,对于判废的产品不再形成不合格处置记录,言下之意这种处置效率较高,不需要再去记录分析。审核员意识到这种做法违反GBT19001-2016标准8.7的规定,未留下不合格处置记录,不利于公司进行原因分析和后期整改。
审核员与生产经理讨论从人、机、料、法、环、测诸因素分析不符合可能的根源:
原材料:铜材的原料进货稳定,采用纯电解铜>99.95%。采用上引炉熔炼铸造,运用光谱进行炉前、炉后检验分析,严格控制化学成分,合格率达到目标要求。
设备:50吨和100T连续拉拔机,自动化程度较高,设备状况良好。
人员:生产一线人员较稳定,具有多年的从业经验。
工艺:从实际作业观察:挤压温度参数符合工艺规程,设备自带温度、电流超限自动报警功能以防止人为错误。
环境:生产环境整洁有序,满足拉拔加工的作业要求
测量:外观质量,采用目测即可判定
从上述源于受审核方的信息以及审核组内部沟通,产品挤压合格率目标未能达成,从人、机、料、法、环、测作用影响,可逐一排除作业人员、设备、原材料控制、作业工艺、作业环境及测量方法的因素。
在影响产品质量的因素中,模具因素不能忽视。应客户变化的产品规格要求,需要适时开制模具。过去是委外加工模具,因时常不能保证模具交付的及时性,影响到产品的交期,生产过程中模具出现问题也难以及时修复。公司改变了对外包模具的依赖,按客户图样自行设计制作模具,解决了挤压模具的交付卡脖子问题。排除了其它因素对产品外观质量的影响,初步推测模具质量是影响产品外观质量的关键。
在生产部模具组,审核员重点查看模具的设计、制作、检验,发现存在外观、表面质量验证证据不足,有可能存在因模具质量而影响产品加工外观的问题。
针对上述审核发现,审核员开具了一份书面不合格——查看现场正在拉拔4*70规格型材,1件出现拉毛,不合格报废。后续未见描述不合格及所采取措施的成文信息,不利于原因分析及改进。建议针对连挤平排合格率目标未达成,以及模具影响外观质量拉低质量目标的问题成立QC小组,攻关解决模具制约产品质量的问题。
公司高层在末次会议上表示,所开具的不符合报告及改进建议对公司很有启发,应重视不符合的处置分析,承诺认真整改,提升连挤平排合格率。
二、不合格项改进及效果
针对开具的一份不符合报告,公司进行了原因分析,采取了纠正措施。
进行了标准知识的培训学习,强化重视不合格的规范处置;
后续严格按要求记录不合格信息;并对型材车间不合格进行了原因分析,采取了纠正措施:对模具进行手动抛光,确保产品无拉毛外观合格。从而改进了产品表面质量,达到客户质量要求
举一反三,检查防止发生同类问题。
三、改进成效
审核组开具的不符合,整改后究竟取得哪些实效?2018年2月审核员与公司管理者代表了解获悉:公司成立质量、工艺、生产组成的攻关小组,针对拉挤铜排边部碎边、拉毛不合格进行检查分析,症结在于模具虽然首检件合格,但在后续拉挤过程中粘附细微铜屑,导致后续产品碎边、拉毛外观不合格。如何防止模具粘附铜屑,攻关小组分别实施了模具改进和工艺改进措施。
1)模具改进
a) 前期手动抛光模具,提高模具的光洁度,初步消除了模具粘铜现象。
b) 在采用手工抛光的基础上,购置设备进行机械抛光,改用机械抛光后,保证了抛光效果,消除了模具粘铜。
2)辅助工艺
在50吨连续拉拔机前设计制作一台刮刷装置,消除坯料表面的氧化现象,减小拉拔时的阻力。
改善效果
序号
改善项目
改善前
改善后效果
1
坯料表面
坯料表面有氧化现象
坯料经刮刷后再拉拔,表面色泽一致无氧化
2
模具抛光
约30分钟对模具进行手工抛光
约2小时对模具机器抛光
3
产品质量
拉拔后铜排表面有纹路
有碎边、拉毛
表面色泽一致无纹路消除了碎边、拉毛现象
4
工效及成本
工作效率低;成材率低、生产成本高
工作效率高,提升了成材率、降低了生产成本
从目标实现情况看,连挤平排合格率由2017年10月的76%上升至2017年11月的77.53%,12月的78.23%,目标提升成效显著。
以公司每月生产挤压型材200T/月,加工费3000元/T计算,质量提升后挤压成型月度可节约成本:
200T/月*(78.23-76)%3000=16380元
依此类推算全年可节约1638012=19.65万元
四、审核感悟
审核员采用过程方法,关注过程的结果-目标的偏离,通过开具不符合并提出改进建议,引导企业加深理解报废品不符合处置进而从根源上纠正改进;深入分析影响挤压过程质量的关键因素-模具的制约;结合实际,从设备和工装方面入手解决了模具影响质量的问题,从而提升型材合格率,减少了质量损失,提升了生产效率。使获证组织从不符合分析改进、从质量管理体系的有效运行,感受到推动产品质量提升的益处。