负压电磁智能车设计方案 山东大学 基极向上队

 

01 极向上队


一、前言

  卓老师您好:

  我们是来自山东大学的基极向上队,参加的是18届智能车竞赛负压电磁组。我们采用了自主设计制作的负压电磁车模的方案。

二、车模设计

1、整体结构

  车模采用了双驱动电机、四轮差速结构。车模的整体设计思路来自日本电子鼠,而其中部分细节来自于X-ray X1的车模结构。因为规则允许加入负压,所以参考了日本电子鼠的大致思路,进行了车模的降低重心、减重以及使用四个无刷风扇提供向下压力。

  由于我们对竞赛整体的经验不足,对于车模的整体结构理解也十分有有限,因此,我们在开始设计车模时采用仿真的方式进行了一些大概结构的确定。

▲ 图1.2.1 车模设计界面

▲ 图1.2.1 车模设计界面

  在此之后的许多细节,由于理论和实际存在差距,我们通过制造并设计实验验证比较,进行不断的迭代,例如单风扇抽气制造负压以及四风扇提供下压力之间的对比;C车模、D车模以及自制车模之间结构的对比;车模的齿轮部分,关于齿轮的齿数、模数、传动比等参数;风扇的位置等,通过实践进行方案的验证、对比,不断的迭代车模。

▲ 图1.2.2 车模最终结构

▲ 图1.2.2 车模最终结构

2、底板

  在选定这个方案后,开始的思路便是将车模的PCB版作为车模的底板,由于体积,位置,高度等限制,PCB板选择主驱一体的方案,将核心板、母板、运放、驱动集成在一块板上,大幅度减小了整个板子的体积。但是由于PCB板的强度问题,会使前瞻有所摇晃,不利于巡线以及元素的判断。在后期更改了方案,将底板更换为碳纤维板进行支撑,将较薄的PCB板位于其上,但是由于选用的PCB板较薄、易变形,我们又改为多层碳板将PCB平整且牢固的固定在碳板上面。

▲ 图1.2.3 底板与控制电路板

▲ 图1.2.3 底板与控制电路板

3、顶板

  利用3D打印的固定件将四个无刷电机固定在碳板上,四个无刷电调以及其拼装的分电板,置于碳板上,通过此方法能对于底板的强度进行进一步的加固。分体电调相比四合一电调虽然牺牲了体积优势,但有更灵活的装配方式,有助于车模的调整,并尽可能的减小成本。

4、轮胎

  设计之初的想法便是使用硅胶轮胎,开始使用了淘宝定制的硅胶轮胎,但是由于我们的车模整体精度要讲求较高,并且有些打印和制作的精度出现问题,我们便自己尝试,学会了制作硅胶轮胎,精度方面有所改善。

▲ 图1.2.4 硅胶轮胎

▲ 图1.2.4 硅胶轮胎

  在后期的测试中,我们发现硅胶轮胎与车模结构适应较差。因此,我们决定更改轮胎的方案。但是由于这种轮胎方案并没有其他人去制作,我们只能自己尝试探索。由于没有成熟的技术,我们只能不断的去购买原材料来自己制作,最终选用了一种硅胶胎皮,不仅有着不错的摩擦力,并且还能减轻重量。

▲ 图1.2.5 硅胶胎皮

▲ 图1.2.5 硅胶胎皮

三、结语

  自制车模所遇到的问题相比成品车模会多得多,如今仍有很多的部分有待优化,整个的制作过程也不容易,但这一个个问题让我们对于整个车模的硬件了解的更为深入,这也是自制车模所带来的优势。在遇到一个个问题进行全队一起进行分析,复现,解决,从中我们是在不断的在挑战自己,虽然艰难,但在测试时看到4m+的小车跑着圆环,那种兴奋感是自制车模独有的。

▲ 图1.3.1  车模运行情况

▲ 图1.3.1 车模运行情况

  很感谢智能车这个平台,让我们有着这份独有的经历,面对自制车模,只想说虽然有着很大的风险和挑战,但也充分的展现了我们对于问题的解决,思维的创新,也希望有更多人的尝试自制车模,让这个比赛更加精彩。虽然省赛失利,但我们仍非常想将这个车模的极限在国赛的舞台上展示出来,也希望能得到这一个机会。


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